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產(chǎn)品分類(lèi)

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類(lèi)型分類(lèi):
科普知識(shí)
數(shù)據(jù)分類(lèi):
測(cè)試系統(tǒng)

基于LMS Test.Xpress測(cè)試系統(tǒng)的薄型天埋室內(nèi)機(jī)噪音診斷

發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:88

隨著建筑業(yè)的飛速發(fā)展和人們生活上追求多樣性、舒適度的標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,空調(diào)不僅在性能上要滿足人們的要求,而且在樣式上也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

1.機(jī)型簡(jiǎn)介:

薄型天埋室內(nèi)機(jī)是應(yīng)市場(chǎng)多樣性的需求和整體裝修空間的變化而發(fā)展起來(lái)的新機(jī)型,適用于安裝和維修寬度較小的場(chǎng)合(例如門(mén)頭走廊和玄關(guān)位置),作為現(xiàn)有產(chǎn)品系列的補(bǔ)充,擴(kuò)大市場(chǎng)份額。配合日立改型的SET FREE 和 SET FREE mini 外機(jī),使用環(huán)保R410A 型冷媒。送風(fēng)系統(tǒng)采用新構(gòu)造,使用新型兩排熱交換器,熱交壓力損失減小,全新流路,提高熱交效率。采用清水日立新型弧線形出風(fēng)蝸殼,配合ABS工程塑料注塑成型離心葉輪,風(fēng)扇電機(jī)使用拉伸剛度殼端蓋,安裝支架使用側(cè)向(軸向)緊固,并通過(guò)硅膠高溫成型減震器與電機(jī)建立減振軟連接,具有啟動(dòng)、低運(yùn)行噪音,結(jié)構(gòu)小巧,安裝和維修方便,在具有特殊尺寸要求的場(chǎng)合有著其他機(jī)型無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。詳見(jiàn)以下附圖:

2.測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題:

測(cè)試在整機(jī)聲振實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行,利用LMS TX 系統(tǒng)對(duì)薄型天埋機(jī)做聲診斷測(cè)試。具體安裝如下圖:

整機(jī)聲振試驗(yàn)測(cè)試FFT 實(shí)時(shí)頻譜曲線在工頻整數(shù)倍(100Hz)處有異常突起尖峰值,噪音現(xiàn)象表現(xiàn)為整機(jī)運(yùn)行過(guò)程中機(jī)組正下方和側(cè)前方可聽(tīng)到連續(xù)均勻的低頻“嗡嗡”聲,機(jī)器下后蓋(底板)振動(dòng)幅度較大。

3.原因初步分析:

整機(jī)結(jié)構(gòu)與原來(lái)機(jī)型相比,機(jī)體變窄,出風(fēng)口、回風(fēng)口面積減小,采用新型蝸殼,寬度由原來(lái)的186mm變更到200mm,相應(yīng)的與風(fēng)扇電機(jī)和整機(jī)側(cè)板之間的間距縮短,同時(shí)要求滿足相同的整機(jī)容量和出風(fēng)量,葉輪轉(zhuǎn)速需增加,風(fēng)速加快,空氣流動(dòng)摩擦力加大,整機(jī)噪聲同比會(huì)增大,是產(chǎn)生噪音的原因之一;

電機(jī)支架固定安裝位置加長(zhǎng),電機(jī)傳動(dòng)軸由Φ15 變更為Φ12,電機(jī)穩(wěn)定性能略低,軸擾動(dòng)增加,會(huì)帶來(lái)與電機(jī)直接接觸的電機(jī)支撐板的振動(dòng)并影響風(fēng)扇葉輪運(yùn)行過(guò)程中的動(dòng)平衡穩(wěn)定性,其原因之二;

電機(jī)安裝位置和角度不理想,運(yùn)行中的機(jī)械振動(dòng)傳導(dǎo),使整機(jī)鈑金發(fā)生振動(dòng),經(jīng)過(guò)外圍鈑金連接傳導(dǎo),導(dǎo)致整個(gè)機(jī)體產(chǎn)生共振,發(fā)出低頻響聲,其原因之三。

4、試驗(yàn)分析與改進(jìn)措施:

4.1.整機(jī)結(jié)構(gòu)的變更,是為了適應(yīng)市場(chǎng)特殊化的安裝空間的需求,整機(jī)窄體尺寸基本確定,變更可能性很小,為在現(xiàn)有尺寸基礎(chǔ)上盡可能的增大進(jìn)、出風(fēng)口面積,減小風(fēng)阻,采用了左右側(cè)板外翻邊結(jié)構(gòu)的鈑金設(shè)計(jì);同時(shí)考慮到葉輪位置的擺放,電機(jī)支架擺放位置和支撐板上兩出風(fēng)口位置以及蝸殼與整機(jī)側(cè)板的位置盡量調(diào)整保持均勻,使得進(jìn)風(fēng)口的風(fēng)速和空氣流動(dòng)性均衡;

4.2.為加固電機(jī)本體與整機(jī)的連接牢固度,將固定電機(jī)支架的風(fēng)扇支撐板的厚度由原來(lái)的1.2mm 增加到1.5mm,同時(shí)兩側(cè)面板也相應(yīng)的加厚,增加整個(gè)機(jī)體的剛度,使振動(dòng)減小,加嚴(yán)控制電機(jī)外伸軸端的徑向跳動(dòng),杜絕因?yàn)檩S徑變細(xì)產(chǎn)生的葉輪運(yùn)行不平衡現(xiàn)象,從對(duì)比測(cè)試數(shù)據(jù)看,整機(jī)振動(dòng)有所改善,噪音水平也好于初始樣品機(jī),主觀評(píng)判運(yùn)行“嗡嗡”聲極其輕微,聲振試驗(yàn)效果達(dá)到使用要求,頻譜分析100Hz處明顯尖峰值仍然未消除,存在噪聲隱患,需要在后續(xù)量產(chǎn)試驗(yàn)中進(jìn)一步驗(yàn)證。

5、最終解決方案:

經(jīng)過(guò)第一批量產(chǎn)工藝驗(yàn)證,整機(jī)噪音抽檢測(cè)試出現(xiàn)部分整機(jī)低頻噪聲。頻譜分析,F(xiàn)FT 曲線波形正?;蛳鄳?yīng)較平滑的試驗(yàn)整機(jī)主觀噪聲評(píng)判良好,未出現(xiàn)運(yùn)行雜音;出現(xiàn)整機(jī)噪音的機(jī)器頻譜值均不同程度的超出日立室內(nèi)機(jī)頻譜判定標(biāo)準(zhǔn),且底板振動(dòng)較大。對(duì)比試驗(yàn)測(cè)試頻譜如下:

正常機(jī)器頻譜:

存在噪聲的機(jī)器頻譜:

拆解兩臺(tái)試驗(yàn)機(jī),安裝工序和零部件對(duì)比均無(wú)明顯差異,兩臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)部件------風(fēng)扇電機(jī)的單體噪音和性能測(cè)試一致,不存在個(gè)體差異。

將兩臺(tái)電機(jī)和整機(jī)殼體進(jìn)行互換試驗(yàn),測(cè)試頻譜結(jié)果如下:

正常機(jī)器殼體+噪聲機(jī)器電機(jī):

正常機(jī)器電機(jī)+噪聲機(jī)器殼體

以上試驗(yàn)數(shù)據(jù)說(shuō)明整機(jī)裝配仍存在噪音隱患,在不同的零件匹配方式下,電機(jī)本體對(duì)整機(jī)噪聲的影響略大。

綜合上述試驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)整機(jī)裝配系統(tǒng)原因進(jìn)行進(jìn)一步討論,產(chǎn)生整機(jī)異常噪音的原因如下:從噪聲產(chǎn)生的根源上分析,振動(dòng)才發(fā)出聲音,聲音的強(qiáng)弱由聲響決定,即聲強(qiáng)。振動(dòng)的幅度越大,頻率越高,響度也就越大,人耳也就越難以承受。整個(gè)機(jī)體的震源即聲源來(lái)自于以固定轉(zhuǎn)速圓周運(yùn)行的轉(zhuǎn)子,它帶動(dòng)兩側(cè)的葉輪旋轉(zhuǎn),引起周邊的空氣流動(dòng)。葉輪的轉(zhuǎn)動(dòng)是懸空的,除和轉(zhuǎn)子軸接觸。那么轉(zhuǎn)子的圓周運(yùn)動(dòng)引起的振動(dòng)只能通過(guò)支撐轉(zhuǎn)子的軸承傳遞到其他部件上,其傳遞路徑如下:轉(zhuǎn)軸→軸承→端蓋→支架→鈑金,然后由連接部件到整個(gè)機(jī)體。

由于電機(jī)、支架、鈑金之間均由螺栓螺釘?shù)染o固件剛性連接,相對(duì)自由度極小,控制了其出現(xiàn)明顯的振動(dòng)。但經(jīng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),電機(jī)的振動(dòng)還可通過(guò)定子上的引出線接觸鈑金傳遞出去,這種振動(dòng)的傳播可以看做是從一個(gè)點(diǎn)聲源向面聲源的擴(kuò)散,由于接觸點(diǎn)的隨機(jī)性和鈑金形狀的不規(guī)則性,使得產(chǎn)生的振動(dòng)和噪音也存在不一致和不確定性,這樣就可以解釋為什么在首批量產(chǎn)抽檢的機(jī)器中,相同的工藝性和組裝材料,會(huì)出現(xiàn)不同的噪聲檢測(cè)效果。

以下試驗(yàn)結(jié)果使上述分析得以驗(yàn)證:

原先裝配工藝:電機(jī)引出線與下蓋板直接接觸,機(jī)體振動(dòng)通過(guò)電源線與底板的接觸點(diǎn)向整機(jī)殼體擴(kuò)散,形成共振,產(chǎn)生噪聲。

頻譜測(cè)試如下:

改進(jìn)裝配位置:旋轉(zhuǎn)電機(jī)的出線孔角度,使得電機(jī)的引出線沿著支撐板和下蓋板的接觸折角方向出線,同時(shí)避免了其直接與下蓋板和風(fēng)扇支撐板接觸,傳遞振動(dòng)。效果圖如下:

頻譜測(cè)試效果明顯改善:

從對(duì)比測(cè)試結(jié)果看:100Hz 的尖峰值完全消除,其余頻段的測(cè)試值基本無(wú)變化,同時(shí)機(jī)器底板振動(dòng)也減小,噪音效果改善明顯。

總結(jié):經(jīng)過(guò)多次對(duì)比測(cè)試,可確定此100Hz 頻段出現(xiàn)的FFT 頻譜尖峰值,表現(xiàn)為低頻噪聲,與整機(jī)裝配有密切關(guān)系,大部份是機(jī)械振動(dòng)所產(chǎn)生。避免振動(dòng)部件與聲源擴(kuò)散部件的直接接觸,阻斷或削弱傳聲途徑,才是徹底解決此類(lèi)整機(jī)異常噪聲的根本方法。

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